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重力铸造应如何改善铸坯内部的质量?

2022-10-28 16:25:50

为减轻铸坯内部裂纹,结晶器冷却和二冷段不可强冷,着手对结晶器水量和二冷比水量的优化。铸造机械厂家通过调整不同的拉矫压力,取相应的低倍试样,摸索拉矫压力,综合考虑液压状况,红坯压力从510MPa逐步优化为310MPa,并且更换液压阀台,使红坯压力保持稳定。


淘汰遗留的水套,水套壁厚由6mm改为8mm,材质由碳钢改为不锈钢,此种水套不易变形,内壁光滑,结晶器水缝的水的流场均匀。提高冷却水水质,改变连铸设备冷却水紊乱的现状,改变水路方向,优化水冷喷嘴和水量,基本达到少量水流到红坯上。


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精细操作,通过用后浸入式水口渣线的情况判定结晶器液面的稳定性,结晶器液面控制稳定性大大提高,结晶器液面波动由原±10mm左右提高到±5mm,同时确保浸入式水口的对中,保护渣的充填相对比较规范。


严格控制中间包内钢水过热度。原来中间包钢水20~30℃的过热度相对较大,铸坯柱状晶相对发达,铸坯产生内部裂纹和中心疏松的几率增大,通过中间包温度的研究,现严格控制中间包钢水过热度为15~25℃。提高钢水的纯净度,提高钢中的Mn/S。


以前,转炉出钢过程中全程吹氩气搅拌,之后小氩气软吹3min,优化为出钢过程中全程吹氩气搅拌,小氩气4min,促进脱氧产物的充分碰撞、长大和上浮;同时提高20MnSi和20MnSiV成品中的锰含量,降低成品中的硫含量,由此提高钢中的Mn/S,在优化前Mn/S很多炉次低于15,优化后全部在18以上,降低了钢中硫在晶界的热脆倾向。



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